ゴム成形品でのエアー不良の発生は、避けては通れない問題です。このエア不良を起こさないためには
作業者のテクニックもある程度必要になります。その問題を機械的に解決したのが「真空プレス機」です。
社内には18台の真空プレス機を配置して、不良の低減を実現しています。
▼ゴム真空プレス機を効果的に使う!
2段プレスで成形
アイスブラスト洗浄
簡易治具作成
シリコーンゴムにプライマー
ノンストッフで゚材料カット
空調服
空調服 第2段!
屋根に散水
静電気対策
真空プレス機
天井を低くして異物対策
穴バリ仕上げ治具
作業動線を見直す
現場改善1/異物対策
現場改善2/オイル漏れ
現場改善3/プレスマニュアル
現場改善4/業務マニュアル
現場改善5/ゴム板マニュアル
現場改善6/トランシーバー
現場改善7/現場環境
現場改善8/事故防止
現場改善9/ヘルメット着用
現場改善10/金型置場
現場改善11/硬度識別
品証改善1/検査基準書
品証改善2/スペースもコスト
品証改善3/立ち仕事へ
 
 
 
 
お問い合せ
埼玉県川口市安行北谷523-3
共和工業株式会社
webmaster@kyowakg.com
TEL 048-295-3663
FAX 048-295-3666

ゴムの熱加硫加工にて発生する、不良モードにおいて、決して少なくは無いエア不良。 
金型内部に残存する空気(エア)が逃げられず、材料内部に留まってしまい架橋阻害を
引き起こしてしまう現象です。


これは、製品の形状に大きく起因する為、なかには完全回避が困難なアイテムも少なくは
ありません。ボリュームのある製品、厚い、薄いの差が著しい製品、またエアが非常に抜けずらい
素材もあり、成形作業者泣かせとなります。


そこで登場するのが、『真空プレス機』。成形加硫時、材料を金型内部にフローさせる直前に
金型ごと箱状の枠で密封し、『真空ポンプ』で金型内部をバキューム。内部の空気を除去
してから加硫に入るという、単純明快な装置ではあるが今や、無くてはならない設備となって
います。(真空プレスでなければ、良品が取れない製品も存在しています)


↑ ベッカー社製真空ポンプ200トンプレスで使用 ↑
   
↑ リーチェリ社製真空ポンプ150トンプレスで使用 ↑

万能とも思えるこの真空装置ですが、セッティングによっては、異なった不良モードを大量生産
してしまう可能性もあり、慎重な設定が要求されることも少なくはありません。



▼ゴム真空プレスの利点の陰にある問題点

真空装置をかけることにより、考えられる加硫条件上での不利になる事象としては・・・・・

  1.バキュームタイムが長いと材料の架橋が進行し流れが悪くなり、押し切り不足
    により、仕上げの際の食いきり感が悪くなり、バリ残り、えぐれ等、誘発する。

  2.上記と同じ理由により、製品の寸法に影響。Z方向は厚めに、X、Y方向は短くなって
     しまい、時にはスペックアウトも・・

  3.加硫条件のミスマッチや、環境変化による加硫アンダー品の発生時に、真空装置なしの
    プレスで作ったものは、白化や、気泡など、目視にて識別が容易にできるものとなるが、
    真空プレス機にて作った上記不具合現象は見た目には良品と区別し難く、識別方法は 
    硬度が規格外に低くなる症状となるので、触検や測定機にて識別するしかなく、見落とし
    や、識別検査に多大な時間を費やすこととなってしまいます。

これらのことを、十分理解したうえで、この無くてはならない装置の効果を最大限に引き出す為、
弊社、技術部隊の慎重な条件設定により不良率低減、進捗のUPに大きく貢献しています。
具体的には、真空圧力のmax.値の設定、真空引きするタイミング、回数、時間を最適に
組み合わせて検証を重ね、決定していきます。

このゲージで真空圧力値を確認、調整! はりめぐらされた真空引き用の配管!


▼真空自動プレス機の設備紹介


150トン真空自動プレス機x4台
*大竹機械工業叶サで真空ポンプは
 リーチェリ社製2基を使用
200トン真空自動プレス機x14台
 *鞄n辺機械製作所(分解機能付き)製で
  『ベッカー社』製4基を使用


 
<コストダウン実例>
 2段プレス/アルバム型成形で生産性を向上させてコストダウン
 金型洗浄にドライアイスブラスト装置を使い、環境にもやさしいく段取り換えの無駄を低減させコストダウン
 簡易金型・簡易治具を作成して、工期短縮・イニシャル費の削減を図りコストダウン
 シリコーンゴムにプライマーを施し、接着・両面テープの貼合せに汎用商品を用いてコストダウン
 成形材料をロール状で巻き取り、ノンストップで裁断します。時間短縮とムダ取りでコストダウン
 『空調服』で作業環境改善。作業者のモチベーションupと生産性向上でコストダウン
 『空調服』で作業環境改善。作業者のモチベーションupと生産性向上でコストダウン 第2段!
 暑さ対策で屋根に散水して現場を涼しく。作業者のモチベーションupと生産性向上でコストダウン
 シリコーンゴムに発生する静電気を静電気除去装置を使用して歩留まり向上に繋げたコストダウン
 ゴム真空プレス機を18台配置し、エアー不良を低減させてコストダウン
 異物が混入する不良を低減する対策として、天井を低くしてみました!
 穴バリ仕上げ治具・外周仕上げ治具を作成して工数削減、コスト削減を実現します
 エレベーター導入による現場間動線と作業環境の改善を試みる
 現場改善事項(成形現場編) 〜小さなことからコツコツと / 異物対策など 〜
 現場改善事項(成形現場編 Part.2) 〜小さなことからコツコツと / オイル漏れ対策など 〜
 現場改善事項(成形現場編 Part.3) 〜小さなことからコツコツと / ゴム成形プレス操作マニュアル 〜
 現場改善事項(成形現場編 Part.4) 〜小さなことからコツコツと / 分かりやすい業務マニュアル 〜
 現場改善事項(成形現場編 Part.5) 〜小さなことからコツコツと / ゴム板成形マニュアル 〜
 現場改善事項(成形現場編 Part.6) 〜小さなことからコツコツと / 現場にトランシーバー導入 〜
 現場改善事項(成形現場編 Part.7) 〜小さなことからコツコツと / 現場作業環境(暑さ・ホコリ対策) 〜
 現場改善事項(成形現場編 Part.8) 〜小さなことからコツコツと / 現場で起きる事故を未然に防ぐ 〜
 現場改善事項(成形現場編 Part.9) 〜小さなことからコツコツと / プレスオペレーターにヘルメット着用 〜
 現場改善事項(成形現場編 Part.10) 〜小さなことからコツコツと / 金型置き場で地震による金型落下防止 〜
 現場改善事項(成形現場編 Part.11) 〜小さなことからコツコツと / カラービニールで硬度の識別管理 〜
 現場改善事項(品質保証部編) 〜小さなことからコツコツと〜 / 分かりやすい検査基準書 〜
 現場改善事項(品質保証部編 Part.2) 〜小さなことからコツコツと / スペースもコスト 〜
 現場改善事項(品質保証部編 Part.3) 〜小さなことからコツコツと / 立ち作業の導入 〜
 
 
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