●現場改善事項(成形現場編 Part.6)

           〜 小さなをことをコツコツと! / 現場にトランシーバー導入 


2段プレスで成形
アイスブラスト洗浄
簡易治具作成
シリコーンゴムにプライマー
ノンストッフで゚材料カット
空調服
空調服 第2段!
屋根に散水
静電気対策
ゴム真空プレス機
天井を低くして異物対策
穴バリ仕上げ治具
作業動線を見直す
現場改善1/異物対策
現場改善2/オイル漏れ
現場改善3/プレスマニュアル
現場改善4/業務マニュアル
現場改善5/ゴム板マニュアル
現場改善6/トランシーバー
現場改善7/現場環境
現場改善8/事故防止
現場改善9/ヘルメット着用
現場改善10/金型置場
現場改善11/硬度識別
品証改善1/検査基準書
品証改善2/スペースもコスト
品証改善3/立ち仕事へ
 
 
 
 
お問い合せ
埼玉県川口市安行北谷523-3
共和工業株式会社
webmaster@kyowakg.com
TEL 048-295-3663
FAX 048-295-3666
 ◆ トランシーバーの導入で連絡時間の短縮をはかる

役職者達が集まって、週2回開催している定例会議でこんな議題が上がりました。

「事件は現場で起きている!」

「もっと現場を中心とした活動を考え直さないとダメだ!」

しかし、各部署のスタッフ達も頭では理解しているけれど、実際に現場を中心にした仕事の仕組みを構築するには、自分の作業に支障がでてしまわないか?と慎重な姿勢を崩せないというのが本音だろうか?

現状、成形現場のスタッフとコミュニケーションをはかる「仕組み」は非常に貧相で
とても現場を中心にした活動といえるものは存在しない。

なぜ?コミュニケーションを上手くとれないのだろうか?

まずは、仕組み。

仕組みが存在しないせいで、個々がそのような行動を単独で起こしても、周りが
なかなか受け入れてくれない。受け入れ態勢が整っていないせいで、個々の活動
もその内、自然に消滅してしまう。モチベーションも下がるばかり!

もう一つの理由は、成形作業をしている作業者との会話は、なかなか上手くとれない
実状もある。成形作業をしていると、話せるタイミングが必要になり、伝えたい側の
「待ち時間」も馬鹿にならない。

要は、そのような環境の中では段々と伝える行為が苦になってしまうがゆえに、
億劫になってしまう。


<仕組みを実行するためのツールを考える>

現場に無駄なく情報を伝える事が出来ないか?たどりついた案が「トランシーバー」の導入。効果の確認もせず成形者全員に、いきなり1台ずつ持ってもらうのもリスクが高いので少数台で活用出来る仕組みを考える。

そこででてきた案が、「現場の班長制度」。今までは、現場への連絡手段といえば、直接成形者へ伝えに行くか?生産管理ライン担当者や、製造技術課に御願いして伝えてもらう方法が常でした。

これでは情報の伝達が間接的になってしまい、情報が漏れてしまったり真意が上手く伝わらなかったりと、良いことはけしてなかったのです。班長制度を活用して、班長さんにトランシーバーを持ってもらえば、現場へ直接且つ瞬時に情報を流すことができる。

ちょっとした連絡も後回しにせず、伝える事も出来る。
※このちょっとした連絡がくせ者で、後回しにしたおかげで大事故に発展なんて事も少なくないのです。

只今、計9台のトランシーバーで試験運転中です。

伝えたい事をその場ですぐに伝える事が可能になった事は、無駄取りとして大変大きな効果を生んだと思います。

また、間接的な効果として、情報を共有することができるため「協力し合う」という現象も現れはじめました。班長制度の導入で今までにはなかった「責任感」も生まれてきています。会話を交わすことで、新しいコミュニケーション形も出来つつあります。

無駄取りからはじめた仕組みで思わぬ効果が出てきているように感じるのは私だけであろうか。。。

今後は、トランシーバーの活用方法を更にステップUPさせねば!


 
<コストダウン実例>
 2段プレス/アルバム型成形で生産性を向上させてコストダウン
 金型洗浄にドライアイスブラスト装置を使い、環境にもやさしいく段取り換えの無駄を低減させコストダウン
 簡易金型・簡易治具を作成して、工期短縮・イニシャル費の削減を図りコストダウン
 シリコーンゴムにプライマーを施し、接着・両面テープの貼合せに汎用商品を用いてコストダウン
 成形材料をロール状で巻き取り、ノンストップで裁断します。時間短縮とムダ取りでコストダウン
 『空調服』で作業環境改善。作業者のモチベーションupと生産性向上でコストダウン
 『空調服』で作業環境改善。作業者のモチベーションupと生産性向上でコストダウン 第2段!
 暑さ対策で屋根に散水して現場を涼しく。作業者のモチベーションupと生産性向上でコストダウン
 シリコーンゴムに発生する静電気を静電気除去装置を使用して歩留まり向上に繋げたコストダウン
 ゴム真空プレス機を18台配置し、エアー不良を低減させてコストダウン
 異物が混入する不良を低減する対策として、天井を低くしてみました!
 穴バリ仕上げ治具・外周仕上げ治具を作成して工数削減、コスト削減を実現します
 エレベーター導入による現場間動線と作業環境の改善を試みる
 現場改善事項(成形現場編) 〜小さなことからコツコツと / 異物対策など 〜
 現場改善事項(成形現場編 Part.2) 〜小さなことからコツコツと / オイル漏れ対策など 〜
 現場改善事項(成形現場編 Part.3) 〜小さなことからコツコツと / ゴム成形プレス操作マニュアル 〜
 現場改善事項(成形現場編 Part.4) 〜小さなことからコツコツと / 分かりやすい業務マニュアル 〜
 現場改善事項(成形現場編 Part.5) 〜小さなことからコツコツと / ゴム板成形マニュアル 〜
 現場改善事項(成形現場編 Part.6) 〜小さなことからコツコツと / 現場にトランシーバー導入 〜
 現場改善事項(成形現場編 Part.7) 〜小さなことからコツコツと / 現場作業環境(暑さ・ホコリ対策) 〜
 現場改善事項(成形現場編 Part.8) 〜小さなことからコツコツと / 現場で起きる事故を未然に防ぐ 〜
 現場改善事項(成形現場編 Part.9) 〜小さなことからコツコツと / プレスオペレーターにヘルメット着用 〜
 現場改善事項(成形現場編 Part.10) 〜小さなことからコツコツと / 金型置き場で地震による金型落下防止 〜
 現場改善事項(成形現場編 Part.11) 〜小さなことからコツコツと / カラービニールで硬度の識別管理 〜
 現場改善事項(品質保証部編) 〜小さなことからコツコツと〜 / 分かりやすい検査基準書 〜
 現場改善事項(品質保証部編 Part.2) 〜小さなことからコツコツと / スペースもコスト 〜
 現場改善事項(品質保証部編 Part.3) 〜小さなことからコツコツと / 立ち作業の導入 〜
 
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