●現場改善事項(成形現場編 Part.2)

           〜 小さなをことをコツコツと! 
/ オイル漏れ対策など 〜

2段プレスで成形
アイスブラスト洗浄
簡易治具作成
シリコーンゴムにプライマー
ノンストッフで゚材料カット
空調服
空調服 第2段!
屋根に散水
静電気対策
ゴム真空プレス機
天井を低くして異物対策
穴バリ仕上げ治具
作業動線を見直す
現場改善1/異物対策
現場改善2/オイル漏れ
現場改善3/プレスマニュアル
現場改善4/業務マニュアル
現場改善5/ゴム板マニュアル
現場改善6/トランシーバー
現場改善7/現場環境
現場改善8/事故防止
現場改善9/ヘルメット着用
現場改善10/金型置場
現場改善11/硬度識別
品証改善1/検査基準書
品証改善2/スペースもコスト
品証改善3/立ち仕事へ
 
 
 
 
お問い合せ
埼玉県川口市安行北谷523-3
共和工業株式会社
webmaster@kyowakg.com
TEL 048-295-3663
FAX 048-295-3666

前回『コストダウン』のページでお伝えした、現場作業者の企画による改善事例第2段のご紹介です。

毎週金曜日に1時間のペースで小グループに構成されたQCサークル活動によってプラニング〜
実行した改善事例です。

回を重ねる都度に、そのモチーフが単純に自分達が楽に便利に作業ができること!という視点から
コストを意識した改善事項に変化してきている過渡期ともいえます。

今回紹介する2事例は、非常に簡単に低コストでできることではありますが、やはり無駄な出費を
抑えようとする思いからのアイディアであり、こういった構想が全ての従業員に浸透していって欲しい
という念もこめてご紹介します。


     <改善1>

       プレス機のシリンダー(写真参照)稼働部に微小なゴムバリの付着により、
       油圧シリンダー内部にゴムバリを誘導してしまい、内部パッキンを損傷させ
       オイル漏れを誘発してしまう故障が年間、数件発生していました。

       メーカーに出張修理を依頼することのより、約20,000円の修理費用は
       都度かかっていました。

       この改善にあたったグループにより、いたってシンプルなバリ防御ケースの
       取り付けにより、現在この破損件数が、ゼロに抑えられています。

       制作費90円の市販のタッパーを利用した、この簡単な装置により年間2〜3件
       発生したこの故障が皆無になれば、最大60,000円の出費を抑えることが
       出来ます。


取り付け前 取り付け後




     
<改善2>

      成形作業中の異物付着対策の一環としてすでに実施している『お手拭ゴム』。。。

      低硬度の加硫前シリコーンゴムの塊を、材料セッティング前に毎回これで指先に
      付着した汚れをゴムを握ることにより、ゴム側に付着さえてしまおうという発想の
      試みですが、取り入れてからいまやスタンダードとなっており、毎月20名を超える
      スタッフの使用重量も馬鹿にはならないコストになっています。

      ここに彼らが着目。。。。
      一回に50g程度のゴムの塊ですが、汚れを吸着できるのはあくまで表面部のみ、
      思いのほか汚れが早く、一日1〜2回は新しいゴム片にチェンジしなければ、
      意味の無い物となってしまいます。

      ここで、塊ではなく通常の材料と同様薄く部だしをし、ビニールでロール状にする
      ことにより、使用可能面積の拡大させ、現行の状態で使用した場合と比較し約3倍
      は確実に同重量でしよできるように工夫改善をした例です。

      一日に1作業者が現行100g消費していたとして、ロール加工費を考慮し算出する
      と一日約100円消費していることになり、今回の手法を導入するとこれが30円で
      すんでしまいます。

      作業者1名につき月間1,440円。。。年間17,280円の経費削減となります。


現行(左)と改善(右)との比較 ロール状にして無駄を排除



今回の2事例は、本当にいたって簡単、ほんの少しだけ真剣にコストに関して意識し、頭をひねる
だけで実行でき誰にも負担もかからず改善できてしまう好事例としてご紹介しました。

やっていることが、あまりにも簡単なことなのですが、金額に換算して効果を明確にしてあげること
により、スタッフの士気も高まり、より深く全スタッフが考える集団に変身を遂げることに繋がって
いきます。


次の改善事項が楽しみ!!




 
<コストダウン実例>
 2段プレス/アルバム型成形で生産性を向上させてコストダウン
 金型洗浄にドライアイスブラスト装置を使い、環境にもやさしいく段取り換えの無駄を低減させコストダウン
 簡易金型・簡易治具を作成して、工期短縮・イニシャル費の削減を図りコストダウン
 シリコーンゴムにプライマーを施し、接着・両面テープの貼合せに汎用商品を用いてコストダウン
 成形材料をロール状で巻き取り、ノンストップで裁断します。時間短縮とムダ取りでコストダウン
 『空調服』で作業環境改善。作業者のモチベーションupと生産性向上でコストダウン
 『空調服』で作業環境改善。作業者のモチベーションupと生産性向上でコストダウン 第2段!
 暑さ対策で屋根に散水して現場を涼しく。作業者のモチベーションupと生産性向上でコストダウン
 シリコーンゴムに発生する静電気を静電気除去装置を使用して歩留まり向上に繋げたコストダウン
 ゴム真空プレス機を18台配置し、エアー不良を低減させてコストダウン
 異物が混入する不良を低減する対策として、天井を低くしてみました!
 穴バリ仕上げ治具・外周仕上げ治具を作成して工数削減、コスト削減を実現します
 エレベーター導入による現場間動線と作業環境の改善を試みる
 現場改善事項(成形現場編) 〜小さなことからコツコツと / 異物対策など 〜
 現場改善事項(成形現場編 Part.2) 〜小さなことからコツコツと / オイル漏れ対策など 〜
 現場改善事項(成形現場編 Part.3) 〜小さなことからコツコツと / ゴム成形プレスマニュアル 〜
 現場改善事項(成形現場編 Part.4) 〜小さなことからコツコツと / 分かりやすい業務マニュアル 〜
 現場改善事項(成形現場編 Part.5) 〜小さなことからコツコツと / ゴム板成形マニュアル 〜
 現場改善事項(成形現場編 Part.6) 〜小さなことからコツコツと / 現場にトランシーバー導入 〜
 現場改善事項(成形現場編 Part.7) 〜小さなことからコツコツと / 現場作業環境(暑さ・ホコリ対策) 〜
 現場改善事項(成形現場編 Part.8) 〜小さなことからコツコツと / 現場で起きる事故を未然に防ぐ 〜
 現場改善事項(成形現場編 Part.9) 〜小さなことからコツコツと / プレスオペレーターにヘルメット着用 〜
 現場改善事項(成形現場編 Part.10) 〜小さなことからコツコツと / 金型置き場で地震による金型落下防止 〜
 現場改善事項(成形現場編 Part.11) 〜小さなことからコツコツと / カラービニールで硬度の識別管理 〜
 現場改善事項(品質保証部編) 〜小さなことからコツコツと〜 / 分かりやすい検査基準書 〜
 現場改善事項(品質保証部編 Part.2) 〜小さなことからコツコツと / スペースもコスト 〜
 現場改善事項(品質保証部編 Part.3) 〜小さなことからコツコツと / 立ち作業の導入 〜
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