●現場改善事項(成形現場編 Part.7)

           〜 小さなをことをコツコツと! / 作業場環境改善 


2段プレスで成形
アイスブラスト洗浄
簡易治具作成
シリコーンゴムにプライマー
ノンストッフで゚材料カット
空調服
空調服 第2段!
屋根に散水
静電気対策
ゴム真空プレス機
天井を低くして異物対策
穴バリ仕上げ治具
作業動線を見直す
現場改善1/異物対策
現場改善2/オイル漏れ
現場改善3/プレスマニュアル
現場改善4/業務マニュアル
現場改善5/ゴム板マニュアル
現場改善6/トランシーバー
現場改善7/作業環境
現場改善8/事故防止
現場改善9/ヘルメット着用
現場改善10/金型置場
現場改善11/硬度識別
品証改善1/検査基準書
品証改善2/スペースもコスト
品証改善3/立ち仕事へ
 
 
 
 
お問い合せ
埼玉県川口市安行北谷523-3
共和工業株式会社
webmaster@kyowakg.com
TEL 048-295-3663
FAX 048-295-3666
 ◆ 真夏の暑さ対策は一番の課題でした。。。

旧佐野免鳥工場での成形現場の工場内の室温は、真夏のピーク時で40℃を
越える事もあり、この環境下での作業は、成形者の作業効率の悪化は勿論の
こと作業者へ与えるダメージは決して小さくはありませんでした。

スポットクーラー増設、屋根散水、空調服の導入。。。思い起こせば、あの手この手
で暑さをしのぐ努力をしていたのです。成形現場の従業員にもっと快適な環境を。。。

新工場設立にあたり、「暑さ対策」は現場環境改善の必須項目となっていたのです。

まずは、クーラーの設置台数、馬力数、空気の出し入れの計算から始めた訳ですが
クーラーの馬力数の算出も熱源となるプレスの台数に関係してくる訳で、なかなか
机上の計算では出しにくいい部分もあり、難航。

専門家の意見を採り入れて決めた配置は・・・
   20馬力  床置きタイプ 2台
    5馬力  天吊りタイプ 5台    と決まりました。

成形現場には、まだプレスを増設出来るスペースを確保しているため、もし万が一
冷やすことが充分でなかった場合は、室内をカーテンで仕切るという保険をかけて
の取り決めとなったのです。


2007年、今年も例年に無い猛暑!

暑くて暑くてどうしようもない状態になってしまわないか?ひやひやしながら夏を
迎えましたが、どうやら無事に一夏を越すことが出来ました。

外気温は35℃を越えるような真夏日でも工場内は30℃以下を保つことが出来
ました。エアコン温度設定も余力を充分残す温度設定で対応可能だったので、
もう安心です。ゴム業界での30℃以下という温度は快適温度なんです。

また、プレス現場の天井には南側から北側に向けて緩やかな傾斜を付けて
暖かい空気が北側に流れる工夫をして暖かい空気がその場にこもらない様に
してあります。

南から北へ傾斜をつけた天井 天吊りエアコン 床置きエアコン


ホコリ・異物対策も重要課題

暑さ対策にあわせて課題になっていることが、「ホコリ・異物対策」各部屋の換気
ダンパーの回転数を電気的に調整して空気の流れをコントロールしています。

   <換気回転数データ>
     成型室 4回転/h
     印刷室 23回転〜28回転(MAX)/h
     材料室 2回転/h

クリーン度が一番必要な印刷室には室内に空気が入り込まないように空気の流れ
をコントロールしています。最終的には、2次加硫室に空気が流れて行く設計です。

外気はシャットアウト!

外気と直接接している開口窓口は締め切り状態にして外気が工場内に直接入り
込まないようにしています。また、工場内の出入り口は2重〜4重の扉を設けて外気
が工場内に入り込まないように設計しています。

<ホコリ溜まり対策>

天井から床にかけての空間のホコリが
溜まる要因になる骨組みやステイ等は
必要最小限にとどめた設計にしました。


<コストダウン実例>
 2段プレス/アルバム型成形で生産性を向上させてコストダウン
 金型洗浄にドライアイスブラスト装置を使い、環境にもやさしいく段取り換えの無駄を低減させコストダウン
 簡易金型・簡易治具を作成して、工期短縮・イニシャル費の削減を図りコストダウン
 シリコーンゴムにプライマーを施し、接着・両面テープの貼合せに汎用商品を用いてコストダウン
 成形材料をロール状で巻き取り、ノンストップで裁断します。時間短縮とムダ取りでコストダウン
 『空調服』で作業環境改善。作業者のモチベーションupと生産性向上でコストダウン
 『空調服』で作業環境改善。作業者のモチベーションupと生産性向上でコストダウン 第2段!
 暑さ対策で屋根に散水して現場を涼しく。作業者のモチベーションupと生産性向上でコストダウン
 シリコーンゴムに発生する静電気を静電気除去装置を使用して歩留まり向上に繋げたコストダウン
 ゴム真空プレス機を18台配置し、エアー不良を低減させてコストダウン
 異物が混入する不良を低減する対策として、天井を低くしてみました!
 穴バリ仕上げ治具・外周仕上げ治具を作成して工数削減、コスト削減を実現します
 エレベーター導入による現場間動線と作業環境の改善を試みる
 現場改善事項(成形現場編) 〜小さなことからコツコツと / 異物対策など 〜
 現場改善事項(成形現場編 Part.2) 〜小さなことからコツコツと / オイル漏れ対策など 〜
 現場改善事項(成形現場編 Part.3) 〜小さなことからコツコツと / ゴム成形プレス操作マニュアル 〜
 現場改善事項(成形現場編 Part.4) 〜小さなことからコツコツと / 分かりやすい業務マニュアル 〜
 現場改善事項(成形現場編 Part.5) 〜小さなことからコツコツと / ゴム板成形マニュアル 〜
 現場改善事項(成形現場編 Part.6) 〜小さなことからコツコツと / 現場にトランシーバー導入 〜
 現場改善事項(成形現場編 Part.7) 〜小さなことからコツコツと / 現場作業環境(暑さ・ホコリ対策) 〜
 現場改善事項(成形現場編 Part.8) 〜小さなことからコツコツと / 現場で起きる事故を未然に防ぐ 〜
 現場改善事項(成形現場編 Part.9) 〜小さなことからコツコツと / プレスオペレーターにヘルメット着用 〜
 現場改善事項(成形現場編 Part.10) 〜小さなことからコツコツと / 金型置き場で地震による金型落下防止 〜
 現場改善事項(成形現場編 Part.11) 〜小さなことからコツコツと / カラービニールで硬度の識別管理 〜
 現場改善事項(品質保証部編) 〜小さなことからコツコツと〜 / 分かりやすい検査基準書 〜
 現場改善事項(品質保証部編 Part.2) 〜小さなことからコツコツと / スペースもコスト 〜
 現場改善事項(品質保証部編 Part.3) 〜小さなことからコツコツと / 立ち作業の導入 〜
 
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