●工場内レイアウトの見直し(佐野工場編)

           〜エレベーター導入による現場間動線と作業環境の改善を試みる!〜

2段プレスで成形
アイスブラスト洗浄
簡易治具作成
シリコーンゴムにプライマー
ノンストッフで゚材料カット
空調服
空調服 第2段!
屋根に散水
静電気対策
ゴム真空プレス機
天井を低くして異物対策
穴バリ仕上げ治具
作業動線を見直す
現場改善1/異物対策
現場改善2/オイル漏れ
現場改善3/プレスマニュアル
現場改善4/業務マニュアル
現場改善5/ゴム板マニュアル
現場改善6/トランシーバー
現場改善7/現場環境
現場改善8/事故防止
現場改善9/ヘルメット着用
現場改善10/金型置場
現場改善11/硬度識別
品証改善1/検査基準書
品証改善2/スペースもコスト
品証改善3/立ち仕事へ
 
 
 
 
お問い合せ
埼玉県川口市安行北谷523-3
共和工業株式会社
webmaster@kyowakg.com
TEL 048-295-3663
FAX 048-295-3666
正確な検査を維持するにあたり、言うまでも無く重要なファクターのひとつである作業環境。
検査机の衝立、 耳栓の導入など等・・・試みてきましたが、弊社佐野工場の現場〜各部署
間の動線に問題があることに気付いてはいたものの、なかなか動きが鈍かったのも事実。



どの企業でも無駄取り事項のテーマとして取り上げられるであろう、スペースの有効利用、
また製造業において最も重要な時間へのこだわり。 1分1秒を詰める為に弛まない努力
は延々に続き天井はありません。 実作業においての時短への創意工夫は比較的見えやすい
もの(生産高として明確に数値化〜比較が容易)ですが以外と盲点となり目立つことは
ないのですが、人の移動に関するデータはなかなか手持ちがないことが常。
人の動線は住宅設計においても重要な項目であり、これが無視されると思いがけない
事故が多発するものです。

移動前の弊社佐野工場においても、以前万歩計でデータとりしたおりに一番移動距離の
大きかった生産管理内のスタッフがその移動目的である製造現場へ一番遠い部屋に位置
しているという大矛盾。  また一番移動が少ない結果となった品証課の面々の使用する
部屋が工場内で2番目に近い場所に位置し尚且つ、品証は荷の移動はあるものの、人の
移動はほぼ必要なく、独立した部署でもあるにも関わらず上記に位置する大矛盾・・・

生産管理の人間4人が一日、1キロ移動するとして合計4キロ。この距離が半分になった
だけで人間の歩くスピードが時速4`ならば、1日に30分の節約。。
1週間で150分、1ヶ月で約10時間もの節約につながります。

製造工程において涙ぐましい努力で、1工程で2秒詰まった、3秒詰まった。。ということ
と比較するとなんと莫大な数字であるか!それも数時間程度で簡単に済んでしまう
部署間の引越しで得られる有効時間であるわけです。


技術課、生産管理課のみ2F事務所スペースを使用していましたが、生産管理課内の
材料関係、ライン管理と全て現場と密接な関係にあるものの、実は一番距離があり、非常に
移動のムダが生じていたことに目を伏せていました。

さて品証課はと言いますと、1Fの現場〜事務所の動線の犠牲になり、静粛な環境を欲して
いるにも関わらず、非常に人の流れの中に検査室を配してしまい正常な環境を維持困難
な状況となっていました。

容易に2F生産管理課と1F品質保証課の入れ替えは思い浮かぶわけですが、製品の流通
の多い品証への製品の移動がネックとなり現状維持が続いていたわけです。

この問題をクリアさせるべく、1F〜2F間に簡易小型エレベーターを設備することに
承認がおり今回の部署移動プランが実現に至りました。

*引越し後の品証課における進捗状況は下記の表より有効であることが伺えます。


〜 品証課における定時間内・進捗率の比較 〜
移動前 10/3 10/4 10/5 10/6 10/7 平均
  78% 88% 65% 79% 69% 75.8%
              
移動後 11/28 11/29 11/30 12/1 12/2 平均
  89% 105% 98% 108% 92% 98.4%


スペースも社の財産という基本にのっとり、限られた空間を100%有効に使用できる
レイアウトを心がけ、コストに貢献できる工夫が必須と考えます。


 
<コストダウン実例>
 2段プレス/アルバム型成形で生産性を向上させてコストダウン
 金型洗浄にドライアイスブラスト装置を使い、環境にもやさしいく段取り換えの無駄を低減させコストダウン
 簡易金型・簡易治具を作成して、工期短縮・イニシャル費の削減を図りコストダウン
 シリコーンゴムにプライマーを施し、接着・両面テープの貼合せに汎用商品を用いてコストダウン
 成形材料をロール状で巻き取り、ノンストップで裁断します。時間短縮とムダ取りでコストダウン
 『空調服』で作業環境改善。作業者のモチベーションupと生産性向上でコストダウン
 『空調服』で作業環境改善。作業者のモチベーションupと生産性向上でコストダウン 第2段!
 暑さ対策で屋根に散水して現場を涼しく。作業者のモチベーションupと生産性向上でコストダウン
 シリコーンゴムに発生する静電気を静電気除去装置を使用して歩留まり向上に繋げたコストダウン
 ゴム真空プレス機を18台配置し、エアー不良を低減させてコストダウン
 異物が混入する不良を低減する対策として、天井を低くしてみました!
 穴バリ仕上げ治具・外周仕上げ治具を作成して工数削減、コスト削減を実現します
 エレベーター導入による現場間動線と作業環境の改善を試みる
 現場改善事項(成形現場編) 〜小さなことからコツコツと / 異物対策など 〜
 現場改善事項(成形現場編 Part.2) 〜小さなことからコツコツと / オイル漏れ対策など 〜
 現場改善事項(成形現場編 Part.3) 〜小さなことからコツコツと / ゴム成形プレスマニュアル 〜
 現場改善事項(成形現場編 Part.4) 〜小さなことからコツコツと / 分かりやすい業務マニュアル 〜
 現場改善事項(成形現場編 Part.5) 〜小さなことからコツコツと / ゴム板成形マニュアル 〜
 現場改善事項(成形現場編 Part.6) 〜小さなことからコツコツと / 現場にトランシーバー導入 〜
 現場改善事項(成形現場編 Part.7) 〜小さなことからコツコツと / 現場作業環境(暑さ・ホコリ対策) 〜
 現場改善事項(成形現場編 Part.8) 〜小さなことからコツコツと / 現場で起きる事故を未然に防ぐ 〜
 現場改善事項(成形現場編 Part.9) 〜小さなことからコツコツと / プレスオペレーターにヘルメット着用 〜
 現場改善事項(成形現場編 Part.10) 〜小さなことからコツコツと / 金型置き場で地震による金型落下防止 〜
 現場改善事項(成形現場編 Part.11) 〜小さなことからコツコツと / カラービニールで硬度の識別管理 〜
 現場改善事項(品質保証部編) 〜小さなことからコツコツと〜 / 分かりやすい検査基準書 〜
 現場改善事項(品質保証部編 Part.2) 〜小さなことからコツコツと / スペースもコスト 〜
 現場改善事項(品質保証部編 Part.3) 〜小さなことからコツコツと / 立ち作業の導入 〜
 
 
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